優(yōu)化NMFC分解爐結(jié)構(gòu)及操作的幾點(diǎn)措施

2005-03-30 00:00
  我廠二線1000t/d生產(chǎn)線分解爐串聯(lián)NMFC爐改造后[1,2],燃料全部使用了當(dāng)?shù)氐牡蛽]發(fā)分煤,熟料產(chǎn)質(zhì)量較技改前都有較大的提高。但近兩年來(lái),由于進(jìn)場(chǎng)原煤煤質(zhì)較差(灰分最高時(shí)達(dá)42%,熱值僅為18200kJ/kg),加上操作等因素,NMFC爐頻繁出現(xiàn)壓床現(xiàn)象,這不但影響了窯內(nèi)熱工制度,降低熟料的產(chǎn)質(zhì)量,而且還存在安全隱患。為此,對(duì)NMFC爐系統(tǒng)及操作方法進(jìn)行了優(yōu)化,取得了較好的效果。
1  NMFC爐壓床的原因分析
    1)三次風(fēng)管入NMFC爐處截面積大。通過(guò)測(cè)算,由于三次風(fēng)管雙側(cè)入NMFC爐,入爐面積為2.14m,使三次風(fēng)入爐時(shí)風(fēng)速降低,不能滿足NMFC爐內(nèi)流體的要求,造成入口處積料,不易被風(fēng)拉走,沉積于流化床,造成壓床。
    2)由C下來(lái)的物料從標(biāo)高25.20m處直接到3.52m處,落差大,大團(tuán)物料難以分散,沖擊力較大,且來(lái)料不均,造成流化床面不穩(wěn),給死床創(chuàng)造了條件。
    3)三次風(fēng)調(diào)節(jié)閥門(mén)動(dòng)作不靈活,且占有一定空間,全開(kāi)時(shí)仍占三次風(fēng)管23%的有效面積,造成NMFC爐系統(tǒng)阻力大,三次風(fēng)量不足。
    4)投料方式不當(dāng)。按原設(shè)計(jì),窯系統(tǒng)投料后,以SP窯運(yùn)行至三次風(fēng)溫≥600%,向NMFC爐內(nèi)噴入煤粉引燃,然后打開(kāi)C4分料閥投爐。但是,由于此時(shí)窯產(chǎn)量低,熱焓少,加之SP窯操作難度大,系統(tǒng)拉風(fēng)小,三次風(fēng)溫很難達(dá)到設(shè)計(jì)的600℃。由于煤質(zhì)量的原因,NMFC爐內(nèi)的煤粉不能引燃,過(guò)多加煤則造成壓床。
優(yōu)化措施
    1)將三次風(fēng)管入NMFC爐處沿上部將原內(nèi)襯打開(kāi),焊錨固件,用耐堿澆注料在雙側(cè)各打一道(300mm×500mm×400mm)的擋風(fēng)墻,使人爐三次風(fēng)截面積由2.14m2縮小為1.81m2,從而使此處的三次風(fēng)風(fēng)速得到提高,避免物料在此處沉積。同時(shí),在NMFC爐內(nèi)表面涂一層抗堿蝕的耐火涂料,這種涂料經(jīng)高溫后,表面呈琉璃狀,非常光滑,流體阻力小,物料不易粘結(jié)在爐內(nèi)壁,分解爐優(yōu)化前后結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖1。

圖1  分解爐優(yōu)化前后結(jié)構(gòu)
    2)在入NMFC爐的C4下料管底部設(shè)置撒料裝置,使物料易于分散。
    3)拆除三次風(fēng)管內(nèi)調(diào)節(jié)閥門(mén),增加三次風(fēng)量,給NMFC爐提供更多的熱量,加速煤粉的燃燒。
    4)改進(jìn)投料方式,冷態(tài)下投運(yùn)NMFC爐,具體改進(jìn)內(nèi)容如下:
    ①點(diǎn)火時(shí)開(kāi)啟流化風(fēng)機(jī),閥門(mén)開(kāi)度40%,防止不完全燃燒的煤粉沉積結(jié)焦于流化床面。
    ②當(dāng)窯系統(tǒng)具備投料條件時(shí),將流化風(fēng)機(jī)閥門(mén)開(kāi)度為80%,高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速為1000r/min,DD爐與NMFC爐分料比例為7:3。
    ③投料以30t/h起步(正常投料量為80t/h),窯速2.8r/min。
    ④觀察流化床溫有上升趨勢(shì),預(yù)熱器部分壓力正常時(shí),向NMFC爐內(nèi)噴入煤粉。由于投料初期,系統(tǒng)溫度低,三次風(fēng)溫亦低,噴入的煤粉20出境min左右才能著火。著火后,流化床內(nèi)溫度及NMFC爐出口溫度迅速上升,達(dá)到正常值(控制流化床氣體壓力在6.5~8.5kPa,床溫控制在810℃±20℃,NMFC爐出口溫度≤900℃。隨著NMFC爐燃燒的穩(wěn)定,可適當(dāng)增加其中的分料量。此時(shí)調(diào)整系統(tǒng)其他參數(shù)即可正常煅燒。
3  NMFC爐常見(jiàn)故障及處理方法
3.1  流化床溫度異常
    一般來(lái)說(shuō),只要NMFC爐出口溫度≤920℃,層內(nèi)溫度越高越好。如果流化床溫度≤780℃,就應(yīng)檢查煤料是否穩(wěn)定、熱電偶是否正常。若上述都正常,就應(yīng)調(diào)整篦冷機(jī)用風(fēng),提高三次風(fēng)溫,流化床溫度即可提高至正常。
3.2  床層異常及壓床
    通常流化風(fēng)機(jī)出口壓力在一定范圍(+0.5kPa左右)內(nèi)波動(dòng)。如果流化風(fēng)機(jī)出口壓力逐漸升高,說(shuō)明NMFC爐內(nèi)加煤過(guò)多,應(yīng)及時(shí)采取措施,如減少爐內(nèi)喂煤,調(diào)整用風(fēng)等,可使異常的出口壓力恢復(fù)正常。但一旦采取措施不當(dāng),流化風(fēng)機(jī)進(jìn)口不吸冷風(fēng)時(shí),造成NMFC爐壓床,此時(shí)應(yīng)及時(shí)調(diào)整C4分料閥,物料全部入DD分解爐內(nèi),同時(shí)停止向NMFC爐供煤,通過(guò)排渣管把壓床積料清理出來(lái),然后根據(jù)流化風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)情況,決定是否重新分料和點(diǎn)爐。
3.3  NMFC爐出口溫度持續(xù)≥920
    出現(xiàn)這一情況,一般為入NMFC爐的C4下料管堵塞,這時(shí)應(yīng)停止向NMFC爐供煤,減料煅燒SP窯,同時(shí),組織人員捅堵,待正常時(shí),再重新分料點(diǎn)爐。
應(yīng)用效果
    NMFC爐壓床次數(shù)由過(guò)去的17次/月到現(xiàn)在的6次/年,提高了NMFC爐對(duì)煤質(zhì)的適應(yīng)能力,優(yōu)化了NMFC爐體結(jié)構(gòu),使低揮發(fā)分煤得到很好的應(yīng)用,取得了很好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。
參考文獻(xiàn):

[1]  張克軍,薛永華,彭利民.七里崗水泥廠分解爐串聯(lián)改造技術(shù)[J].水泥,2003,(3):15—16.

[2] 張克軍,曹常紀(jì),霍占京,等.串聯(lián)NMFC分解爐操作經(jīng)驗(yàn)[J].水泥,2003,(9):48—49.

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